倒立振子9号機 やっと完成 |
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2016年 06月 06日
スケッチを探し出し7号機で検証し問題はなさそうなので、9号機の半完成品で動作検証に入りましたが色々問題ありです。
大きく二つあります。 ひとつめは中国製のProMicroマイコンの不調です。電源を落とすとリセットされるようでスケッチが保存されていません。最後に購入した2枚とも同じ挙動なので、このメーカーの問題のようです。以前に購入した他メーカー製では問題がおきません。したがって再購入の手配をしました。もちろん問題のないメーカー製を手配しました。ただし販売先が違うだけでメーカーは同じかもしれません。(追記:再購入品届きました、念のため不具合のあった販売先となかった販売先の2か所から購入してみました。結果はやはり同じです。問題のなかったProMicroを使うことにします。不具合品はどうしよう?) ふたつめはモーターの挙動がおかしいのです。回路チェックをし、ドライバーを問題のない7号機にて検証してみましたが問題なしです。回路的には7号機、8号機で実績のある回路ですので不思議です。しかたがないので基板から作り直しです。これまた不思議なことに作り直した基板では異常なく動作しています。原因不明ですが結果オーライで進めます。 やっと機体が完成しました。 同型機の3機目とあってなかなかの完成度だと自負しております。 さて、試運転です。途中でモジュールごとに検証確認していますのでこちらはなんなく作動しています。細かな常数を機体にあわせて調整して試運転開始です。 うまく動作しています。次はカバーを作製します。 (2016年6月)
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by kookymaverick
| 2016-06-06 09:27
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2016年 06月 01日
やはりライブラリーが見つかりません。メインPCをwin10に移行した際に削除してしまったようです。作り溜めたスケッチのうち重要なものはバックアップしてありましたので助かりましたが、こまごまとしたスケッチを作り直さなければなりません。
9号機のスケッチを作りながら、必要分を作っています。 というわけでブログの方は小休止です。 (2016年5月)
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by kookymaverick
| 2016-06-01 01:32
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2016年 05月 31日
図面にしたがって本体はアクリル板とプラ板で製作。途中過程を省略して出来上がった全部品です。 車輪と車輪カバーおよび基板以外を組み立ててみました。 早いもので、今日で5月も終わりです。 ところで久しぶりのArduinoでスケッチのことなどすっかり忘れてしまっています。思い出すまでにこれは相当苦労しそうな予感がします。なにせライブラリーが何処にあるかさえも判然としません。 (2016年5月)
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by kookymaverick
| 2016-05-31 21:05
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2016年 05月 30日
回路図を書いてみました。2015年12月02日記事の7号機と同様ですが、バッテリーチェッカー回路と距離センサー、WiFiのオプション回路は削除しています。
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by kookymaverick
| 2016-05-30 14:05
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2016年 05月 30日
しばらくぶりに部品箱の整理をしています。7号機の仕様であれば一台分は組み立てられそうな部品が揃っているようです。このままにしておくのも勿体ないので一台製作してみることにします。 基本構想は以下です。 1)ステッピングモーターは日本サーボ製KH39FM2 2)モータードライバー A4988 3)WiFiにて遠隔操縦 4)ジャイロセンサー MPU6050 5)マイコン Pro Micro 6)電源 Li-ion電池 CR1223A 3.7v 7)車輪 共立エレショップのプーリLセット中の50㎜プーリにOリング1Ap-48を取り付け 形状デザインはシンプルな円筒型とします。3次元CADにて構想図を描いてみました。 飾りとしてヘッドランプと両サイドの車輪カバー部にかなりのスペースがありますのでLEDを2個ずつ計4個を仕込んで方向転換時に点滅させてみようという構想です。 次回記事はは回路図です。 (2016年5月)
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by kookymaverick
| 2016-05-30 09:58
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2016年 02月 01日
倒立走行時にサウンド命令をいれると転倒する不具合の対策にはまだまだ時間かかりそうなので、実際はほぼギブアップ状態なので完成した部分での動画です。
スタンバイ状態から自動で起き上がっていますが、これは意図してプログラムしたものではなくて怪我の功名のようなものです。 (2016年2月) ■
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by kookymaverick
| 2016-02-01 10:15
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2016年 01月 31日
倒立走行系のプログラムは7号機を踏襲します。オリジナルはJJROBOTSのものです。
ここまでは順調で我がR2D2ha無事倒立いたしました。 つぎに首を振る動作ですが、普通にはサーボを動作させる<servo.h>という命令が簡単なのですが、これではうまくいきません。オリジナルのプログラムのなかから流用させてもらいます。なんとも主体性のない有様ですがなにせ能力の限界です。 R2D2特有の音声を鳴らすには、これまた先人の知恵をお借りしました。以下のサイトを参考にいたしました。 http://www.mycontraption.com/sound-effects-with-and-arduino/ これで首を振りながら音声をだすというところまでは成功です。 さてこれで倒立走行中に首振りまでは問題なかったのですが、音声を加えると転倒してしまいます。倒立系の演算が停止したような動きですので音声側のプログラムになにかあるようです。借用したオリジナルに戻って原因追究しなければならないようです。時間かかりそうです。 (2016年2月)
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by kookymaverick
| 2016-01-31 14:42
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2016年 01月 29日
つづいて、その他の本体を製作します。
途中過程は省略して頭部分です。
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by kookymaverick
| 2016-01-29 14:04
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2016年 01月 29日
基板は完成したので機体の製作です。まずはモーター部分を作ります。
問題は円板加工ですが、OLFAコンパスカッターというものを使いました、これで何度か切込みを入れてやって力を加えればうまく割ることが出来ます。断面はヤスリとサンドペーパーで仕上げます。 出来上がったモーター組立です。
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by kookymaverick
| 2016-01-29 11:18
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2016年 01月 28日
構想がまとまったので回路図を作成します。
(完成版です) 途中過程は省略して出来上がった基板です。構想図ではSG90サーボはヘッド部分に仕込むようにしていましたが、機体の高さを低くするために基板の真ん中にSG90サーボを載せました。 ■
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by kookymaverick
| 2016-01-28 10:57
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